直流回路儲能電容的“硬”損壞,會(huì )出現明顯濺液、鼓項、炸裂等現象,觀(guān)察即能看出。當出現嚴重漏電和擊穿故障時(shí),則已經(jīng)炸裂了,是無(wú)須測量的。應用一塊電容表,對電容容量進(jìn)行檢測,當容量有明顯下降時(shí),應予以更換。電容串聯(lián)于電路中,兩只串聯(lián)電容容量應相等或接近,偏差過(guò)大時(shí),容量小的電容會(huì )因承受過(guò)高電壓而損壞。
儲能電容有“老化失效現象”,電容表測量不出容量異常,但運行中造成直流回路電壓下降,伺服器報欠電壓故障,帶載能力變差。
發(fā)那入驅動(dòng)器維修故障實(shí)例
1) 用戶(hù)反映:該驅動(dòng)器因生產(chǎn)檢修而停機,停機時(shí)伺服驅動(dòng)器還是正常的。隔了一天后,再啟動(dòng)時(shí),聽(tīng)到伺服驅動(dòng)器內部發(fā)出“啪”的一聲響,邊驅動(dòng)器上的顯示也熄滅了,伺服電機不能啟動(dòng)。用戶(hù)應急將伺服電機改接到工頻電源上,以滿(mǎn)足生產(chǎn)供水要求。
2)拆機檢查:發(fā)現逆變輸出模塊炸裂,測量輸出 U、V、W端子已短路;發(fā)現10R40W電容充電電阻燒斷。原因為逆變模塊短路后其浪涌沖擊電流將其燒斷。查出整流回路尖波抑制電路的二極管和串聯(lián)電阻同事?lián)p壞,10R5W電阻已開(kāi)路,二極管短路。
3)分析原因:限流電阻的損壞是浪涌電流沖擊所致;但尖峰電壓抑制電路的電阻和二極管同時(shí)損壞,則說(shuō)明直流回路中出現了波動(dòng)異常劇烈的沖擊電壓,有可能存在電網(wǎng)電壓異常的沖擊,使其瞬間損壞,是否由于逆變模塊的短路瞬間造成電網(wǎng)電壓波動(dòng),以至于損壞了尖波抑制網(wǎng)絡(luò )呢?逆變模塊的損壞,可能是由于電動(dòng)機時(shí)有堵轉現象或由于元器件老化,電網(wǎng)電壓沖擊等原因。
4)修復:將損壞元器件拆除,并換新的,觀(guān)察4只680UF400V電容外面上無(wú)異常,粗測濾波電容器無(wú)短路,也可“容量”----有充、放電現象;將損壞模塊拆除,將其他損壞元器件更換新品,送電后顯示,說(shuō)明電源及控制部分基本正常,測開(kāi)關(guān)電源各路輸出都正常。
5)幾天后到現場(chǎng)安裝試機,第一次啟動(dòng)時(shí),頻率才上升到30HZ左右,便跳“減速過(guò)電流”保護停機。將基復位后再啟動(dòng),啟動(dòng)過(guò)程中聽(tīng)得“啪”的一聲,前級空氣開(kāi)關(guān)跳閘,伺服器內冒煙。又應急接成工頻運行,將其拆機檢查,損壞情況與上次大致相當,逆變模塊炸裂,連充電短接繼電器的觸點(diǎn)都已燒熔,其觸點(diǎn)引腳竟被電弧燒斷。二極管RU4C21已被擊穿。這只管子的耐壓值相當高,起碼應高達1200V以上?;貞浌ゎl啟動(dòng)過(guò)程,時(shí)間很短即能順利啟動(dòng),啟動(dòng)電流也不大,負載并不重??磥?lái)模塊的損壞,過(guò)電流只不過(guò)是一個(gè)表面現象,或者不是主要原因。造成功率器件大面積損壞的原因,是直流回路中出現了異乎尋常的高電壓,甚至出現了諧振過(guò)電壓,以致超過(guò)了RU4C21的耐壓值而導致其擊穿,逆變模塊的損壞原因可能也源于此,先是過(guò)電壓造成擊穿,電壓性擊穿使電流劇增,而接著(zhù)又導致了熱擊穿。這種過(guò)電壓發(fā)生得是如此迅疾,如此猝不及防,邊一向自許為靈敏度極高的電壓,電流保護電路都來(lái)不及動(dòng)作,擊穿過(guò)程就已經(jīng)結束。
檢測現場(chǎng)伺服電機的運行電流在額定值以?xún)龋?伺服電機狀況良好,三相工作電壓均在額定值以?xún)龋?外部的電氣和機械環(huán)境都看不出什么異常,其異常只能發(fā)生在伺服器內部。那么癥結究竟在哪里呢?
還是從二極管RU4C21擊穿著(zhù)手,從直流回路出現異常的過(guò)電壓狀態(tài)首手。按說(shuō)直流回路有大容量的儲能電容,對電網(wǎng)側的瞬時(shí)過(guò)電壓也具有一定的吸收能力,除非雷擊造成的過(guò)電壓,其他情況很難擊毀它。另外輸入側并接有3只壓敏電阻,也具有一定的過(guò)電壓吸收能力,檢查3只壓敏電阻并未損壞,說(shuō)明輸入側示有過(guò)電壓發(fā)生。拆下電容箱,將4只6000UF電容拆下,拆某一只電容時(shí)發(fā)現,電容竟被什么東西“粘”在安裝架上,細看該電容有噴液痕跡,測量期電容接近為0!另3只并接電容雖無(wú)噴液痕跡,但測容量也僅為幾十微法左右,至此真相大白。
電容失效以后,帶小功率負載尚察覺(jué)不出什么異常,整個(gè)輸出頻率范圍內“極為正?!?,但接入較大功率負載后,情形就不同了。此時(shí)直流回路已完全喪失儲能濾波能力,直流回路是頻率為300HZ的脈動(dòng)直流,伺服電機啟動(dòng)時(shí)的電流吸入,加大了脈動(dòng)電流的脈動(dòng)成分。這不是最主要的,要緊的是伺服電機繞組的反電動(dòng)勢或伺服器的某一輸出載波,恰好落在脈動(dòng)直流的變化范圍之內,兩者互動(dòng),推波助瀾。整個(gè)系統內脈動(dòng)電流的急劇變化,恰好落在某一頻率點(diǎn)上,電路中的分布電感和分布電容適時(shí)加入進(jìn)來(lái),各方面“生力軍”的加入和互為作用,使回路中的動(dòng)態(tài)能量急劇上升,危險的諧壓值在正常時(shí)有一定甚至較大的富裕量,但在此時(shí)高于耐壓值數倍的高電壓沖擊下,脆弱得簡(jiǎn)直不堪一擊,炸裂和短路也就順理成章。嚴重的是無(wú)論是電壓或電流保護檢測電路對此類(lèi)瞬變根本無(wú)法作出適時(shí)的反應,電壓擊穿同時(shí)又是電流短路性損壞,發(fā)生在一瞬間,各類(lèi)保護電路也無(wú)能為力。
逆變模塊的損壞,除了外部負載的長(cháng)時(shí)間過(guò)載,散熱不良和雷電沖擊外,究其內部原因,電容的容量減少,失容和失效,是導致其損壞的致命殺手,其危害當屬第二位(第一位為驅動(dòng)電路異常)。電容的容量減少,則形成對逆變模塊的致命打擊。此類(lèi)故障往往又較為隱蔽,不像元件短路那樣容易引人重視,檢查起來(lái)有時(shí)也頗費周折,有的電容測量容量似乎為好電容,但好壞則不一定。尤其是大功率伺服器中的電容,運行多年后,其引出電極常年累月經(jīng)受數百赫茲的大電流育、放電沖擊,出現不同程度的氧化現象,用電容表測量,容量正常,但接在電路中,則因充、放電內阻增大,致使直流回路電壓下降,伺服驅動(dòng)器不能正常工作,檢修人往往誤判。而失容后則極易出現諧振過(guò)電壓導致炸裂模塊。檢修兩年以上或運行年限更長(cháng)的伺服驅動(dòng)器,尤其不能忽略對儲能電容的的檢查;對逆變模塊不明原因的損壞,則應首先徹查直流回路中的儲能電容。
現在回頭來(lái)看一下該 伺服器未損壞前報警“過(guò)電流”的現象。應該說(shuō)明的是,減速過(guò)電流是發(fā)生在加速啟動(dòng)過(guò)程中。在啟動(dòng)過(guò)程中,直流母線(xiàn)電壓檢測將延時(shí)動(dòng)作,以避免啟動(dòng)過(guò)程中因電流增大而導致的電壓保護誤動(dòng)作。因電容已經(jīng)失效,電壓的跌落以及紋波的擾動(dòng)使啟動(dòng)電流劇增,伺服驅動(dòng)器在此時(shí)所能實(shí)施的動(dòng)作,便是減緩頻率上升速率,并進(jìn)而將啟動(dòng)頻率自動(dòng)下調,以使電動(dòng)機的轉差率維持在一定范圍內,抑制啟動(dòng)電流。等到電流回復到允許值以?xún)?,再繼續升高頻率啟動(dòng)。伺服驅動(dòng)器啟動(dòng)過(guò)程中的智能化控制大致就是如此。在啟動(dòng)過(guò)程中出現了過(guò)電流現象,伺服器啟用的將頻率自動(dòng)下周這一“殺手锏”,因電容失效,沒(méi)有起到作用,出現了減速過(guò)程中的過(guò)電流。反之,啟動(dòng)過(guò)程中的電流(電壓)的擾動(dòng)使逆變模塊數次處于過(guò)電流和過(guò)電壓擊穿的邊緣上,此時(shí)過(guò)電流是個(gè)“顯”現象,而危險的過(guò)電壓則“潛伏”在此過(guò)程中,驅動(dòng)器確實(shí)檢測到了減速過(guò)電流,只有停止啟動(dòng)以求自保。程度不太嚴重的過(guò)電流,只會(huì )引起模塊的溫升,但不會(huì )導致瞬間損壞,而危險的過(guò)電壓則可輕易使逆變模塊擊穿于瞬間。
將該伺服驅動(dòng)器的失效電容更換后,再換掉損壞的逆變模塊,現場(chǎng)試運行,啟動(dòng)過(guò)程也不再出現“過(guò)電流”報警,短時(shí)間內反復啟動(dòng)了幾次,啟動(dòng)電流都在額定電流值以?xún)?,報警過(guò)電流的伺服驅動(dòng)器投入正常運行。